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國產鍋爐四管漏泄原因分析及解決(jué)措施
1概況
隨(suí)著現代電站的不斷發展,電站鍋爐越來(lái)越更加龐大而複雜(zá),任何一個零部件的損壞,特別是承壓部件的損壞都可能導致機組停運。尤(yóu)其是國產機組整體設計大部分是引進技術,在設計上存在著技術上的領會不透,係統考慮不**等等(děng)原因,而在製造上要求上又不能達到設(shè)計標準,導致運行中的鍋爐水冷壁、過(guò)熱器、再熱器和省煤器(以下簡稱鍋爐四管)等部(bù)位漏泄約占(zhàn)鍋爐全部(bù)事故的40--60%,甚至達70%,因(yīn)此減少鍋(guō)爐四(sì)管漏泄次(cì)數,降低鍋爐強(qiáng)迫停運時間是提高鍋爐運行可靠性和經(jīng)濟性的關鍵因素。
鐵(tiě)嶺(lǐng)發(fā)電廠一期工程(chéng)4×300MW發電機組,發(fā)電鍋爐配哈爾濱鍋爐(lú)廠引進美國CE公司**技術製造的(de)亞臨界自然循環汽包爐,型號為HG-1021/18.2-YM4,鍋爐按CE公司(sī)傳統的單爐膛П型布置,燃(rán)燒器(qì)采用四(sì)角布置的擺動式,假想切圓逆時針旋轉,切向燃燒。燃燒器可上下(xià)擺(bǎi)動±30度(dù)。爐膛斷麵尺寸為14048×11858mm。
2 四管漏泄情(qíng)況統計分析
鐵嶺電廠4台鍋爐自投(tóu)入運行以來,截止到2005年12月底的四管漏泄情況統計分(fèn)析(含(hán)水壓滲漏)結果如下:
(1)按漏泄原因性質分類
各(gè)類原因漏泄次數比例 表1
原因 次數 比例
過熱 26 31.33%
原始(shǐ)缺陷 23 27.71%
磨(mó)損 4 4.82%
焊接缺陷 21 25.30%
吹灰器 8 9.64%
其它 1 1.20%
合計 83
3 漏泄原因分析
從上麵統計中可(kě)以(yǐ)看(kàn)出,過熱、原始缺(quē)陷、焊接質量、磨損、吹灰器故障等是導致四管漏泄的原(yuán)因,而過熱超溫、原始缺(quē)陷、焊接缺陷是導致四管漏泄(xiè)的*主要原(yuán)因(yīn)。發生的部(bù)位集中在工質溫度和金屬溫度*高的再熱(rè)器和過熱器(qì)上。
3.1 過熱超溫(wēn)
從表1中可以看出共有26次由於管材過熱超溫(wēn)造(zào)成的漏泄(xiè),占數的32.14%,過熱器和再熱器是工質溫度(dù)和金屬溫度*高的(de)部(bù)件,受熱麵過熱超溫後,管材(cái)金屬溫度超過允許使用(yòng)的極限溫度,發生(shēng)內部組織變化,降低了許用應力,管子在內壓力下產生塑性變形,*後導致(zhì)爆破。
3.2 原始缺陷
共有23次由於管材原始缺陷(xiàn)造成的漏(lòu)泄,占總數的27.38%,由於各種原因,鋼鐵廠鋼管製造質量不能得到完全(quán)保證,管材在製造時(shí)發生的缺(quē)陷與鋼鐵(tiě)鍛壓、延時的缺陷,即氣泡(pào)、夾層、折疊、壁厚不均、退(tuì)火**、晶粒度等加工誘發了其缺陷的發展。
3.3 焊接缺陷
從表1可以看出,由於焊接缺陷造成漏泄共(gòng)有20次,僅後屏再熱器夾屏管下彎頭焊口熱影響區裂(liè)紋(wén)共發生4次(其中3次為運行後的檢修焊(hàn)口,另1次為製造焊口)。這是四管漏泄主要原因之一,鍋爐本體是由(yóu)焊(hàn)接安裝在一起的(de),受熱麵的每(měi)一根管子都有很多焊口,整台鍋爐四管焊口近7萬餘道,受熱麵是承受高溫、高壓設備(bèi),因此焊接質量對鍋爐**經濟運行有著重大的影響,焊(hàn)口漏(lòu)泄和結構應力、坡口形式、焊接(jiē)材料、焊接(jiē)參數(shù)、熱處理工藝和焊工技術水平有關。
4 趨勢及預防
從1993年—2005年,我廠受熱麵漏泄次數的整體趨勢是逐(zhú)步下降的。首先,鐵嶺電廠自96年開始針對受熱麵因為管子氧化、變形、膨脹(zhàng)受阻等情況而頻繁發生(shēng)四管漏泄等問題,對受熱麵逐步采取提高材質(zhì)改造措施,取得非常好(hǎo)的成效。其次,逐(zhú)步提高了運行水平,嚴格控製受熱麵溫度,避免過熱超溫,同時對燃燒器上部反切風噴口及防止結焦采(cǎi)取預防措施(shī)。第(dì)三,廠部製定了積極(jí)的受熱麵(miàn)檢查的考核和獎勵製(zhì)度,獎罰分明,既加強了檢(jiǎn)修工作的責任心,又調動(dòng)了積極性。使鍋爐四管漏泄明顯得到了控製,穩定了機組的生(shēng)產運行。
4.1 過熱超溫
從1993年—2005年,我廠受熱(rè)麵由於過熱引起漏泄的整體趨勢是逐步下降的。我(wǒ)廠對受(shòu)熱麵進行了提高材(cái)質(zhì)的(de)改造,主要是高溫(wēn)再熱器和(hé)過熱器。提高受熱麵材(cái)料等級(jí),是行之有效的預防措施。另外,還要加強(qiáng)鍋爐運(yùn)行水平(píng),在運行中加強燃燒擺動調節,防止爐內火焰偏斜,水冷壁結渣、爐膛出(chū)口溫(wēn)度偏(piān)高、過熱器和再熱器積灰,加強水、汽化學(xué)監督,避免受熱麵內的結(jié)垢,在結構上避免吸熱和流量不均,在檢修中避(bì)免出現錯用鋼材和焊接材(cái)料及異物堵管。
4.2 原始缺陷
從1993年—2005年,我廠受熱麵由於原始缺陷引起漏泄的整體趨勢(shì)是不確定的。原始缺(quē)陷(xiàn)的產生是由多種因素造成(chéng)的,在製造安裝時埋下隱患,具有不可預知性和不確定性,屬於曆(lì)史**問題,隨著鍋爐運行小時數的不斷增加可能會逐漸凸顯出來。但是通過對受熱麵進行**、細致的檢查,能夠盡量避免或減少因為原始缺陷而造成的漏泄。這從鍋爐分廠近幾年大修全優可以體現(xiàn)出來。
4.3 焊(hàn)接缺陷
從1993年—2005年,我廠受熱麵由於焊接缺陷引起漏泄的整體趨勢是逐步下降的。為防止由於焊接缺陷引起受熱麵漏(lòu)泄事情的發生,繼續加強對焊工的培訓力度,改善焊接工藝,讓每名焊工都詳細了解缺陷性質,發生(shēng)的部位、方向、尺寸、材料,然後進行判斷分析,包括母材質量、熱影響區、焊縫金屬、接頭形狀、焊接條件、有無(wú)消除(chú)應力,加強各道(dào)工序的質(zhì)量檢驗。
4.4 磨損及吹灰器故障
從表1中可以看出,從1993年—2005年(nián),我廠受熱(rè)麵(miàn)由於磨(mó)損引起漏泄共4次。為了防(fáng)止在形成煙氣走(zǒu)廊(láng)地帶(dài)的彎頭及邊排管磨損(sǔn),加裝(zhuāng)護瓦和刷塗防磨料,效果明顯。在平時大、小修和停爐臨檢(jiǎn)時,及時對煙(yān)氣走廊等易磨損部(bù)位進行檢查,發現缺陷馬上處理,基本能夠(gòu)解決磨損引起漏泄的問題。
從1993年—2005年,我廠(chǎng)受熱麵由於吹灰器故障引起漏泄共2次(cì)。2005年3月8日1號爐水冷壁爆管和2005年4月25日1號爐水冷壁爆管(guǎn)的原因就是吹(chuī)灰器發生故障,伸縮不到(dào)位(wèi),旋轉不到位,造成對水(shuǐ)冷壁定點直吹而(ér)爆管。同時,對其他吹灰器附近水冷壁管進(jìn)行檢查發現,多處吹灰(huī)器(qì)將臨近的水冷壁管吹薄,*薄處為3.6mm(水冷壁管為Ø63.5×8mm)。這說(shuō)明因為吹(chuī)灰器發(fā)生故障而引(yǐn)起受熱麵漏泄已經是目前的突出問題。
5 鍋爐工況的分析
減少和防止四管漏泄要從備(bèi)件(jiàn)的加工(gōng)工(gōng)藝(yì)、運行操作和檢修工藝三(sān)個*基本方(fāng)麵入(rù)手,堅持預防為主,****的方針。組織由鍋爐檢修、鍋爐運行、熱工、電氣(qì)、化學、金屬和熱力試驗人(rén)員組成的攻關小(xiǎo)組,集(jí)思廣益,做好基礎工作,查(chá)找問(wèn)題,分析原因,提出合理的措施,開展長期、經常性的防止受熱麵漏泄的工作。2000年鐵嶺電廠與哈爾濱鍋(guō)爐廠研究所合作在#2爐上進行了較為**的(de)工(gōng)業性試驗。
5.1 穩定工況試驗
(1)熱力參數(shù)比較(jiào)
在不同負荷下鍋爐熱力參數(shù)試驗(yàn)值與設計值(zhí)的比較。機組出力(lì)和熱力參數都(dōu)可達(dá)到(dào)設計值,但(dàn)也存在著以下一些問題:
 主(zhǔ)蒸汽壓(yā)力偏低,再熱(rè)蒸汽壓力偏高
在100%ECR負荷下,主(zhǔ)汽壓力偏低0.5MPa,隨著負荷的降低,差值(zhí)見效,在50%ECR下,試驗值稍高於設計值。再熱(rè)蒸汽壓力在高負荷下偏高0.3MPa,在低負荷下偏(piān)高更多。
 高(gāo)缸排(pái)汽壓力和(hé)溫(wēn)度偏高
在100%負荷下(xià),高缸(gāng)排汽壓力偏(piān)高0.5MPa,排汽溫(wēn)度偏高13.6℃,隨著負荷的降低,壓力(lì)偏高的幅度略有減小,而溫(wēn)度偏高的幅度明顯增大,在50%ECR下,達到(dào)57.7℃。
 排煙溫度偏高
在100%負荷下,排煙溫度偏高17.2℃,隨著負荷的降低,偏高幅度增大,在50%ECR下,達到41.4℃。
 風量控製偏(piān)大
在100%負荷下,煙氣中氧量偏高1.8%,在低負荷下偏大更多,在50%ECR下,過剩空氣(qì)係數達到了1.72。
此外,氣輪機背壓高(gāo),特別在夏季,這意味著發出相同(tóng)的(de)功(gōng)率,需要更多的進汽量。這些問題的存在對機組運行的經(jīng)濟性和(hé)可靠性都(dōu)不利。
 過熱器焓增
過熱器總焓增在50%,70%,100%ECR工況下,比設計值分(fèn)別高出14.7%,9.8%,16.2%,但隨著符合變化的趨勢與設計值是一致(zhì)的(de)。焓增超出設計值的(de)主要原因是火焰中心偏高,導致分隔屏和後屏過熱器(qì)吸熱量增加,末級過熱(rè)器吸熱量相對減(jiǎn)少。在低負荷(hé)下風量偏大的因素起主導作用,末級過熱器的吸熱相對增(zēng)大。
 再熱汽焓(hán)增
除再熱器(qì)總焓增在(zài)100%ECR工(gōng)況(kuàng)下比設(shè)計值高出(chū)13.5%外,在50%,70%ECR工況(kuàng)下,比設計值低(dī)10%和1%。由於高缸排汽溫度偏高(在5.%ECR高出設計值近50℃),為維持再熱蒸汽(qì)出口溫度,隻能增加噴(pēn)水量以降(jiàng)低再熱氣(qì)係統的入(rù)口溫度(dù),同時風量又偏大,致使再熱氣係統的(de)各段吸熱量分配發生變化。牆(qiáng)再和屏再焓增(zēng)的變化趨勢呈對流特性,與設計相反,末再的對流特性更強。
(2)爐內壁溫
爐內壁溫隨負荷(hé)的變化。從爐內壁溫曲線(xiàn)上可以看出(chū),爐內壁溫隨著負荷的增加而增加,同時總體壁溫水平偏高。處於(yú)水平煙道右側和(hé)入(rù)口在三通渦流區中的屏再B5管壁(bì)溫水平*高,這(zhè)是熱偏差與水利偏差相疊加(jiā)的結果,實際運行證明了這一點(diǎn),該管在管材提**次前常發(fā)生爆管(guǎn)。爐內壁(bì)溫(wēn)測點采用金屬(shǔ)噴塗法(fǎ)安裝熱(rè)電偶,測量值是正(zhèng)誤差,曾做過標定,試驗值偏高10℃——15℃。
熱偏差(chà)
(3)爐內煙風流動場分析比較
屏再出口沿爐寬方向(xiàng)的氣(qì)流分布(bù)。右側氣流速度明顯高於左側氣流速(sù)度,右側*高達到11~12m/s,左側為2~3m/s,右高左低的(de)趨勢與(yǔ)西(xī)安交大空模實驗結果基本一致。左側在5~6屏區域有一峰(fēng)值,右(yòu)側在26~27屏區域(yù)*高。從冷態(tài)流速的分布中(zhōng)可以得出結論,四角切圓燃燒方式在水平煙道內存在著較大的(de)流速偏差。帶來如下幾種情況:
 煙溫(wēn)偏差
從不同負荷下的屏再(zài)出口煙溫分(fèn)布來看(kàn),兩側煙溫的偏(piān)差不大,不超過70℃。隨著負荷(hé)的聲(shēng)高,出口煙溫逐漸(jiàn)升高(gāo),兩側偏差(chà)則越來越小。沿眼到的寬度方向,煙(yān)溫總體呈現“W”形分布。
從氣流偏差和(hé)煙溫偏差的分析中可以得出,水平煙道的兩側熱偏差,氣流偏差是主要(yào)影響因素。
 屏間偏差,管間偏差
在過熱器和再熱器中,所謂(wèi)的熱偏差(chà),即是偏差管的焓增與平均焓增的比值。壁(bì)溫(wēn)計算中,工質(zhì)側和煙氣側的熱偏差(chà)係數。各級受熱麵的管間偏差和屏間偏差都高(gāo)於壁溫計算(suàn)選取值。處於水平煙道入口的後平過(guò)熱器的屏間偏差*大,因為(wéi)這裏沿爐寬方向上的熱偏差*大。管間偏差以末級再(zài)熱器*大。
5.2不穩定工況
(1)冷態啟動
為冷態啟動(dòng)過程中,爐膛出口煙溫及過熱器、再熱器的壁溫(wēn)變(biàn)化曲線。在汽輪機衝(chōng)轉、升速、並網階段,爐膛出口煙溫均不超過538℃,爐內壁溫不超過450℃,證明再(zài)熱器在關旁路氣輪機掛閘後的“幹燒”狀態下是**的(de)。投一台磨,煙溫迅速上升,過熱器和(hé)再熱器壁溫(wēn)亦隨之升高。
 定壓升降(jiàng)負荷
在定壓(yā)升降負荷過程(chéng)中分隔屏和低過的壁溫變化(huà)曲(qǔ)線。定壓升降負荷時,過熱器和再熱器(qì)壁溫波動幅度較小,且均在報警值以下。以分隔屏(píng)和低過壁溫為例,負荷從280MW降(jiàng)到240MW,再升(shēng)回到280MW時,整個降升過程分隔屏和低過壁(bì)溫(wēn)的(de)平均值為448℃和438℃,*高溫度452℃和450℃,整個過程壁溫是**的(de)。
 滑壓升降負荷
壓(yā)升降負荷過(guò)程中分隔屏和低過(guò)的壁溫變化曲線。在滑壓過程中,主汽壓力隨符合的變化而變化。當氣壓降低時,汽化潛熱增加,產氣量減少,而熱(rè)負荷的減小相對緩慢,故不僅過熱器並且再熱器亦有壁溫升高現象。致使(shǐ)再熱器的幅度較小。仍以分隔屏和低(dī)過為例。在滑降過程(chéng)中,壁溫逐漸升高,但均在報警值以下。在滑升初期較易超溫,幅度為25℃~30℃,時間約持續15—20分鍾。這是由於滑升初期,燃料量增加,煙(yān)溫和煙(yān)氣量較快發生變化,而過熱器(qì)內工質流量的變化有一延遲過程,在這段時間差內,壁溫(wēn)容易超溫。所以在滑升初期,要降低燃料量的增(zēng)加速度。
 停(tíng)高加
給水溫度的降低使(shǐ)省煤器和水冷壁吸熱(rè)量增加,需(xū)投(tóu)入(rù)更多的(de)燃料,極易造成過(guò)熱器(qì)、再熱器超溫。本次試驗負荷在250MW時,各級受熱麵的壁溫在(zài)報警值以下。在280MW負荷下(xià)停(tíng)高加時,過熱(rè)器(qì)超溫嚴重(chóng),隻能降負荷試驗。因(yīn)此在停高加(jiā)時應嚴格控製運行工況,適當(dāng)降負荷。
6 四管(guǎn)爆管原因分析
6.1切園燃燒方式的固有特點(diǎn)
四(sì)角(jiǎo)切園燃燒方式所造成的爐膛出(chū)口和水平煙道內的兩側(cè)熱偏差問題,是切(qiē)園(yuán)燃燒方式的固有特點。由於爐膛出口(kǒu)氣流參與旋轉強(qiáng)度的影(yǐng)響,使得位於爐膛上部的輻射受熱麵(分隔屏、後屏(píng)過和壁再)工質(zhì)溫度呈現左高右低(dī)的(de)特性,而位於水平煙道中(zhōng)的屏再(zài)、末再、末過及低過的(de)工(gōng)質溫度的分布特性為左低右高。由於偏(piān)差管壁溫長期超過(guò)材料的極限使用溫度(dù)而引起蠕變破壞爆管。並且(qiě)這種問題多發生於屏式(shì)再熱器及末(mò)級再(zài)熱器(qì)熱負荷較高的下(xià)完頭向火麵上。
6.2煙道高度方向熱偏差增大
由於末級再(zài)熱器布置在水平(píng)煙道上半部,造成下半部煙氣短路,不僅增大了沿水(shuǐ)平煙道高度方(fāng)向上的(de)熱偏差,也使末級過熱器入口煙溫增高。
6.3 三通渦流區的影響
300MW鍋爐受熱(rè)麵入口集箱的引入管,采用連T型三通,在三通附近的集箱中存在著二次渦流,使得集箱中的靜壓分布在徑向(xiàng)和軸向上都發生了顯著的變化。同時渦流影響區中的支管入(rù)口阻力也發生了很大的變化,結果就造成了該區域管組中的流量分配極不均勻,使得某(mǒu)些支管中的流量嚴重偏小,若該區域熱負荷亦(yì)較大,極易導致管壁(bì)溫度(dù)超過許用溫度而發生爆管。
6.4 不穩定工況下(xià)的瞬(shùn)時超溫
不穩定工況下的瞬時超溫,隻要超溫幅度不大,也不會對運行造成(chéng)大的危害。
6.5 鋼102的性能問題
鋼102(12Cr2MoWVTiB)是我國在60年代研(yán)製的鋼種。該鋼材(cái)屬珠光體型的(de)耐熱鋼,具有良好(hǎo)的組織穩定性和熱(rè)強性,抗氧化性和工業性能均較優良,可以用於(yú)工作溫度(dù)在600~620℃的(de)鍋爐受壓部件。
在(zài)300MW鍋爐中,管子計算壁溫在600℃左右的部分過熱(rè)器受(shòu)熱麵及再熱器受熱麵,設計采用了鋼102材料。運行中300MW鍋爐的過(guò)熱器、再(zài)熱器受熱麵在高熱負荷區(qū)域的102鋼管(guǎn)普遍發生爆管事故,宏觀檢查均發現存在嚴(yán)重的表麵氧化(huà),實際情況說明,鋼102材料的高溫(wēn)抗氧化性較差,不宜用於600℃的工作溫度。
7 超溫的改(gǎi)進措施
通過不斷的技術改進,取得了良好(hǎo)的運行業績(jì),出(chū)力和參數都能達到設計值(zhí)。機組投運初期暴露出來的主(zhǔ)要(yào)問題是四管嚴重漏泄和運行中出現(xiàn)大量(liàng)結焦等不穩定(dìng)因素,在治理鍋爐四管泄漏問題上,鐵嶺發電廠從幾個(gè)方麵投入了技術和資金(jīn),使設備能夠達到設計能力,在東北地區發揮了主力機組的作(zuò)用。
7.1 頂部反切風
鑒於沿爐寬度方向上的熱偏差是引起受熱(rè)麵超溫爆管的主(zhǔ)要原因,2000年#3機大(dà)修中啟動將鍋爐的頂部(bù)風和上一層輔助風(fēng)噴口反切16°角的技術措施],型式為同心圓,期望通過反切來削弱旋流強度,消除或減輕爐膛出口及(jí)水平眼到中煙氣流場的偏置(zhì)。頂部(bù)風(fēng)改成(chéng)反切型式證明,它對降低水平煙道中的(de)熱偏差(chà)有顯著效(xiào)果,鍋爐(lú)水平煙道兩側煙風溫差從(cóng)45--75℃減少到15--35℃。以(yǐ)減少鍋爐運行中產生熱偏差造成的(de)局部超溫,並且使動力場偏差得到調節。
7.2 受熱麵材料升級
利用電除塵(chén)改造(zào)機會對後(hòu)屏(píng)、末級再熱器采(cǎi)用0Cr18Ni10Ti不鏽鋼取代鋼102、12Cr1MoV珠(zhū)光體型耐熱鋼,提高了受熱麵耐高溫檔次,奧氏體不鏽鋼(gāng)的抗氧化溫度(dù)為704℃,比鋼102及12Cr1MoV的610℃、580℃高出許多。實踐證明:采用材料升級的方法來避免過熱器、再熱器受熱麵爆管是切實有效的改進措施。
7.3 恢複燃燒器的擺動功能
燃燒器擺動,通過調節爐膛火焰中心(xīn)位置以達到調節再熱氣(qì)汽溫的目的。燃燒(shāo)器(qì)下擺,爐膛出(chū)口煙(yān)溫下降,各級受(shòu)熱麵的壁溫也隨著下(xià)降,對改善對流受熱麵的(de)運(yùn)行條件,作用是非常明顯的。調整好噴嘴角度,由於噴嘴角度檢(jiǎn)修不當,使火焰衝刷水冷(lěng)壁及爐牆而結焦。應根據結焦規律(lǜ)和爐膛結構調整噴嘴方位,一般是將火焰盡可能調向爐膛中心中心切圓附近以減少結焦。
7.4 采(cǎi)用鍋爐壁溫(wēn)在線監測
4台機組全部為國產機組,但是控(kòng)製係統是比較先進的,但鍋爐壁溫監測報警控製是(shì)落後,不能一次性隨機組記錄打印、輸出、調整先後與西安熱工院(yuàn)材料室,東北電力學院(yuàn)協作,利用鐵嶺電廠原壁(bì)溫(wēn)檢測的實際位置,對4台鍋(guō)爐加裝鍋爐壁(bì)溫在線監測儀,記錄數據輸(shū)入DcS,實現超溫報警、記憶、儲存、記錄超溫時間與數據等項(xiàng)目,直接進行在線控製,促(cù)使運行人員精心調整,減少了因操作不(bú)當造成的超(chāo)溫,由於燃煤、磨煤機帶來的不利運行問題出現時及時進行調解,使(shǐ)超(chāo)穩控製在*小時間段上。
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