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直(zhí)流高壓發生器的使用原理
1、前言
大方發電有限直流高壓發生器公(gōng)司#1爐係東方鍋爐廠生產的DG1025/18.2-II15型亞臨界、一次中間再熱、自然循環固態排渣(zhā)、“W”火焰(yàn)燃燒汽包爐。設計(jì)參數為(wéi):過熱蒸汽流量:1025t∕h;過熱蒸汽出口壓力17.35MPa;過熱蒸汽出口溫度540℃。再熱蒸汽流量:844.16 t∕h;再熱蒸汽(qì)入口壓力3.91MPa;再熱蒸汽入口溫度327.5℃;再(zài)熱蒸汽出口溫度540℃,給水溫度279.5℃。汽包工作壓力18.7MPa。鍋爐額定蒸發量947.5 t∕h。過熱器(qì)係統共設置兩級噴水減(jiǎn)溫(wēn),再(zài)熱器係統共設置**事故噴水減溫。
大方(fāng)發電有限公司#1機組於2006年7月11日22:45點火,進入168小時(shí)試運行,於2006年7月22日4:40分順利通過168小時試(shì)運行(háng),進入(rù)直流高壓發(fā)生器商(shāng)業運(yùn)行階段。
2、機組投產後存在直流直流(liú)高壓發生器高壓發生器的(de)問題:
機組投(tóu)產(chǎn)後,在運行中出現*多、*麻煩的直流高壓發生器(qì)問題是鍋爐結焦(jiāo)比較嚴重,特別是四角翼牆及左右牆(qiáng);垮焦次數特別多,僅8月份一個月內大(dà)的垮焦次數就達7次,其中1次導致鍋爐熄火,6次導致撈渣機(jī)卡死,需投油(yóu)助(zhù)燃(rán)的小的垮焦次數幾乎(hū)每(měi)天(tiān)都有。 8月(yuè)份一個月的助燃用(yòng)油高達(dá)106噸,飛灰含碳率12-15%,排煙溫度(dù)170℃以上。
直流高壓發生器
3、結焦的原因直(zhí)流高壓發生器分析:
3.1結焦(jiāo)的機理
結焦(jiāo),是(shì)指(zhǐ)在煤粉爐的爐(lú)膛中,熔融的灰(huī)渣粘結在受熱麵上的現象,粘(zhān)結物(wù)硬度大、密度大(dà);積渣,是指熔融的灰渣不(bú)斷積聚在受熱麵上的現象,積聚物鬆軟(ruǎn)。結焦、積渣形成有兩個條件,一是溫度過(guò)高,二是灰熔點(diǎn)過低。鍋爐結焦是個很複雜的物(wù)理化(huà)學過程(chéng),它涉及煤的(de)燃(rán)燒、爐內傳熱(rè)、煤質的結焦特性、煤灰粒(lì)子在爐內運(yùn)動以及煤灰與管壁間(jiān)的(de)粘附等過程。結焦的形成主(zhǔ)要(yào)有以下幾個過程:
3.1.1煤粉在燃燒過程中形態的(de)變化
3.1.2灰粒向水冷壁的輸運過程直流高壓發生器
3.1.3灰渣在(zài)管壁上的粘接和結聚長大
3.2造成(chéng)我廠#1爐結焦嚴重的原因
造成(chéng)我廠#1爐結焦嚴重的原因(yīn)很(hěn)多,現分析如下:
3.2.1設計方麵直流高壓發生器(qì)
1)設計煤種與實際燃用煤種的特性參數相差較直流(liú)高(gāo)壓(yā)發生器大,設計煤種的灰份為(wéi)25.66%,而實際燃用煤種的灰(huī)份都在40%以上,有時高達47%。設計煤種的低位發熱量為22.486MJ/kg,而實際燃用煤(méi)種的低位發熱量僅有17MJ/kg左右,設計爐膛熱負荷過高;輻射受熱麵布置較少,水冷壁管(guǎn)間(jiān)距過大,吸熱量小(xiǎo);爐膛出口煙氣溫度選得太高(gāo);爐膛出口流通截麵狹窄(zhǎi),火焰中心位置太高。
2)衛燃帶、耐火磚敷(fū)設過多(duō)。由於我廠所燃(rán)用的是極難著火(huǒ)和燃燒的無煙煤,為了穩燃,在下爐膛水冷壁大麵積敷設耐火磚,使得燃燒區域爐膛熱負荷偏高,爐膛溫度高,熔融的煤粉極易粘附在耐火(huǒ)磚上(shàng)結焦、積渣。停爐後檢查發現主要是(shì)耐火磚上和敷設耐火(huǒ)水泥的部(bù)位結焦、積(jī)渣嚴重,尤其(qí)是四(sì)個小角部*為嚴重。直流高壓發生器
3.2.2燃燒調整(zhěng)方麵
1)燃燒中空氣量不足。燃燒過程中,若空氣量不足,其燃(rán)燒時就不易達到(dào)完全燃燒,未完全燃燒將產生一氧化碳及氫等還原性氣體(tǐ)。在煙氣中存在還原性氣體,使灰中熔點較高的三氧化二鐵還原成(chéng)熔點很低(dī)的氧化鐵,大大降低了灰熔點(可能降低300~350℃),會形成嚴重的結焦。燃用揮發(fā)分較(jiào)大的煤,如果直流高壓發生器空氣量不足,也會使結焦加劇。我廠#1爐剛投產,運行人員之前都是(shì)在200MW及以下的鍋爐機組中工作,且都是四(sì)角切(qiē)園的鍋爐,對於300MW的“W”燃燒爐,都沒有運(yùn)行經驗,在操作時,比較保守,怕(pà)熄火,風量用得小,所以空氣量不足,常常缺氧燃燒。
2)燃料與空(kōng)氣混合**,攪拌**
鍋爐運行的配風(fēng)方式也是影響結渣或積灰的(de)主要因素。由於燃料與空氣(qì)混(hún)合不好,即使(shǐ)供給了正常所(suǒ)需要的空氣量,也會出現空氣量(liàng)不足的問題。因(yīn)為混合攪拌**的時候,某些部分空氣多一些,則燃燒就完全,有的地方空氣少一些則(zé)燃(rán)燒就不(bú)完全。從而造成煤在爐(lú)內燃燒**、煙氣溫度不均(jun1)勻。在煙氣溫度高的地方,管壁(bì)溫度高(gāo),未燃盡的煤(méi)粉顆粒一旦粘結在上麵(miàn)繼續燃燒,將形成灰粒的粘附。在燃燒不完全,產生大量的CO,使灰熔點降低,導致結渣。
混合**是(shì)由於風量調配不恰當(例如一、直流高壓發生(shēng)器二次(cì)風的比例不當),燃料及(jí)二(èr)次風調整不好所(suǒ)造(zào)成(chéng)的。故噴燃器的結構對風粉的混合有著很大的影響(xiǎng),噴燃器的布置不當和結構上有缺點,往往會使結焦加劇。此外,由於爐膛內的(de)煙氣(qì)處於劇(jù)烈的運動中,煙氣成分不斷變化,同一煤種的煤灰在不同部位的灰熔點可(kě)能不同,也促進了結渣。由於我廠#1爐剛投產,運行人員經驗不足,對設備的特性尚未完全(quán)吃透,這一問題就(jiù)顯得特別突出。
3)燃料和(hé)空氣散(sàn)布(bù)不均,造成火焰偏斜
火焰的偏(piān)斜是燃料和空(kōng)氣散布不均所造成的。在正常運行中爐膛中心溫度應該(gāi)*高,由於火焰的偏斜將使*高火焰層(céng)移到(dào)邊側,這樣灰就得不到足夠的(de)冷卻,而灼熱的灰粒與水冷壁受熱麵接觸的時候,就(jiù)很快的粘了上去,形成焦。燃料與空氣散布不均,往往是由於運行調整不及時或調整不當所致。從我廠停爐後檢查左(zuǒ)右兩側牆及四角結焦較嚴(yán)重的結果(guǒ)來看,就(jiù)充分說明了這(zhè)一問題。
3.2.3運行管理方(fāng)麵直流高壓發生器
1)吹灰打焦不及時(shí)
在(zài)鍋(guō)爐的某些受熱麵上積灰(huī)後(hòu),受熱麵變得粗糙,一有粘性(xìng)的(de)灰碰上去,就很容易附(fù)在上麵。因為它是一個自動(dòng)加劇的過程。若不及時(shí)清(qīng)焦,結焦加劇,將會使鍋(guō)爐出力受到限製。
2)煤粉細度不(bú)均勻
煤粉細度和粒度分布對鍋爐(lú)結渣有(yǒu)一定影響(xiǎng),煤粉過細、過粗均可能引起(qǐ)結渣。煤粉細度視煤種與具體的鍋爐的結構(gòu)而定,應通過試驗來確定。對於直吹式製粉係統,當磨(mó)煤機出現故障時,煤粉顆(kē)粒(lì)變粗,進入鍋爐的煤粉燃(rán)燒不完全,且燃燒後的灰粒(lì)容易產生(shēng)離析,撞擊(jī)爐膛受熱(rè)麵而產生結渣。由於垮焦,使燃燒不穩而(ér)投(tóu)油助(zhù)燃,使(shǐ)火(huǒ)焰溫度升(shēng)高,並促進灰熔融軟化。此外,由於煤(méi)油(yóu)的燃燒速度不(bú)同,會造成(chéng)局部燃燒不全、還原性氣體(tǐ)增多(duō),灰熔點降低,甚至還會造(zào)成煤粉和空氣在爐膛中分(fèn)布不均勻,導致火焰偏斜,*高焰層邊移,而使燃燒後的灰渣得不到足夠的(de)冷卻,進而使灰(huī)粒直流高壓發生器與爐(lú)膛內的水冷壁管接觸時,粘結在(zài)上麵而形成結渣。
3)磨煤機運行方式的影響
對於直吹式製粉(fěn)係統,當投入爐膛兩邊磨煤機對應的火嘴時(shí),因其邊界空氣量的不足,會造成嚴重的結焦。尤其是四角火嘴,B1、B4、C1、C4的長期(qī)投用。
3.2.4煤質方麵直流高壓(yā)發生器
1)燃料(liào)質量低劣直流高壓發生器
煤內雜質偏多,灰熔點低,灰分大,都容易產生直流高壓發生器(qì)結焦(jiāo)。灰中的含鐵量和堿類的增加將灰的熔點大大降低,當煤含有較多量硫化鐵的時候,結焦*為嚴重。
灰分雜質的熔點溫度由表1-1可以清楚看到,含有的雜質不一樣而灰的熔點就會有(yǒu)很大(dà)的差(chà)別(bié)。灰熔化了以後,就產生了粘(zhān)結性,碰(pèng)到較冷的物體,就粘附在上邊。鍋爐的燃燒過程是很快的,煤粉從噴燃器噴(pēn)出經過加熱、烘幹(gàn)、著火到燃盡的時間僅為2~3秒,當灰粒通過很高的火焰中心時,灰粒都(dōu)會被熔化而成膠質狀(zhuàng)直流高壓(yā)發生器態。但是這時的灰粒還是在空間懸浮著,當灰粒上升至爐膛出口處的時候,由於出口煙溫比火焰中心溫度低,膠質狀態的灰粒將被冷卻(què)凝(níng)固,這樣就不會產生結焦。但當燃燒不完全時,就會產生一氧化碳半(bàn)還原氣體,這樣(yàng)使灰熔點溫度(dù)降(jiàng)低(dī)大約300~350℃促使膠質狀態的灰粒得不到凝固而結(jié)焦。管上粘結一層灰焦之後(hòu),焦與焦的粘附力強,所以(yǐ)灰焦粒更容易(yì)被(bèi)粘住,形成一層(céng)焦,從而使管子受熱差,表麵溫度升(shēng)高,更便於焦塊粘附,結焦過程是一個自動加劇的惡性循環過程。
表1-1各成分熔點溫度:
名 稱 熔點溫度(℃)名(míng) 稱 熔點溫度(℃)
氧化矽 1625 四氧(yǎng)化三(sān)鐵 1580
三氧化(huà)二鋁 2050 氧(yǎng)化(huà)亞鐵 1421直(zhí)流高壓發(fā)生器
氧化鈣(石灰) 2570 堿類 800-1000
氧化鎂 2800 矽酸(suān)鹽 1000-1100
由於我廠在(zài)投產初期,與我廠(chǎng)配(pèi)套的大煤礦(kuàng)未投產直流高壓發生器,主要煤源為小窯煤,致使入廠煤的(de)灰份極(jí)大,設計煤種的灰份為25.66%,而實際燃用煤種的灰份都在40%以上(shàng),有時高(gāo)達47%。且煤中的(de)石頭、矸石(shí)極多(duō),更加大了結(jié)焦(jiāo)的嚴重性。
2)煤質發熱量過低
我廠設(shè)計煤種的低位發熱量為22.486MJ/kg,而實際燃用煤種的低位(wèi)發熱(rè)量僅有17MJ/kg左右,這就使(shǐ)使燃料消耗量大大增加(jiā),相應的灰份(fèn)也會大大增加。從而更加大了結焦的嚴重性。
直流高壓發生(shēng)器直流高壓發(fā)生器
4、針對結焦的原因采取對策
為(wéi)了解決結焦嚴重的問題,我廠采取了以下措施:
4.1加強燃料管理
1)從幾個“W”火焰鍋爐運行的經驗來看,煤種的變化是導致結焦的*主要的原因,特別(bié)是燃用灰熔點低、揮發份相對較高的煤種(zhǒng),其在下部爐(lú)膛燃燒時著火點早,火焰相對(duì)密集,造成擴散性燃燒(shāo),下部爐(lú)膛容積熱負荷較(jiào)大,從而造(zào)成局部高溫區壁麵結焦(jiāo)、積渣。因此燃用設計煤種是(shì)防止爐膛結(jié)焦*重要的(de)措施。為此我廠成立了以黨委書記為組長各部門的主要領(lǐng)導參(cān)加的燃料管理領導小組,加強燃料管理,尤其是對入(rù)廠煤(méi)的管理。
2)製定了《關於燃煤摻燒的有(yǒu)關規(guī)定》,要求對入爐煤進行搭配摻燒。尤其是(shì)灰份大(dà)的煤,要與灰(huī)份小的煤摻燒(shāo),以降低入(rù)爐煤的(de)平均灰份。直流高壓發生器
3)組織人力對入廠(chǎng)煤中的石(shí)頭、矸石進行清理(lǐ),不讓其上皮帶,更不(bú)讓其(qí)進入煤倉。
4.2加強運行管理直流高壓發生器
1)製定了《關於吹灰的管理(lǐ)規定》,並(bìng)嚴格執行,增加了吹(chuī)直(zhí)流高(gāo)壓(yā)發(fā)生器灰的(de)次數,尤其是爐膛,從(cóng)每天吹灰(huī)1次,增加到每天吹灰3次。
2)加強清焦工作,對(duì)看火(huǒ)孔、檢查孔的焦,要求隨時**。
3)在四台磨(mó)煤機運行時,規定將四角火嘴,B1、B4、C1、C4停用,並將其(qí)對應的F擋(dǎng)板開至20—30%,以補充四角風量的不(bú)足。規定能換停用中部(bù)火嘴,但不關其對應(yīng)的F擋板,以補充燃燒中心風量的不足。
4)製定了(le)《防止結焦的措施》,並嚴(yán)格執(zhí)行。
4.3加強運行調整直流高壓發生器
1)降低爐膛(táng)出口煙氣溫度
當有充足的空(kōng)氣量的時(shí)候,爐膛(táng)出口煙氣溫度是鍋爐受熱麵結(jié)焦的(de)決定性因素,因(yīn)此需要把爐膛(táng)出口的煙(yān)氣溫度控製在規定(dìng)範圍內,一般應該比灰分的(de)軟化(huà)溫度(dù)低50℃~100℃。
為使爐膛出口的煙氣溫度不致過高直流(liú)高(gāo)壓發生器,應采用調整爐內燃燒和減少爐內熱強度的方式(shì)進行:
①合理的使(shǐ)用(yòng)一、二次風,使(shǐ)燃燒達到既快又完全,這樣爐膛出口煙氣溫度就會(huì)下降。二次風小,燃燒就不容(róng)易完全(quán),同時火焰中心會(huì)偏高。一次(cì)風量太大(dà),火焰中心上移,而有的火嘴還直射後牆(qiáng),引起嚴(yán)重的結焦。所以要調整一、二次風的風速和比例。
②減少爐膛熱(rè)負荷。維(wéi)持給水在較高的溫(wēn)度下運(yùn)行,減少從鍋(guō)爐抽出較多的飽和(hé)蒸汽(qì)量;不允許鍋爐有較大(dà)的過負荷現象,避免劇烈的增加(jiā)和減少負荷。
③加速燃煤在爐膛入口處著火。如果著火提前了,燃料在爐(lú)膛內燃燒的時間就相應的延長,這樣,就有能降低爐膛出口的煙氣溫度。
2)保持適當(dāng)的(de)過剩空氣量
當煤粉燃燒(shāo)時,因為空氣和煤粉不可能非(fēi)常均勻(yún)的接觸(chù)。因此(cǐ),除了必要的(de)空氣量以外,還需要一部分過量空氣來彌補。當過剩空(kōng)氣量(liàng)太大時,煙氣量要(yào)增加,爐膛出(chū)口煙溫也要升(shēng)高;如果空氣(qì)量太小(xiǎo),燃(rán)燒時又會產生一氧化碳,同時飛灰可燃物也(yě)大大增加,兩者都給結焦創造了條件。所以,要保持(chí)一定(dìng)的過剩空氣係數。
3)保持爐膛內火焰的均勻分布和磨煤機運行方式(shì)合理性
給粉要均勻,啟停(tíng)給粉(fěn)機要對稱,火焰均勻充(chōng)滿爐(lú)膛,兩側吸(xī)送風機出力應均勻,不使煙風偏斜。對於直吹式製粉係統,要保持磨煤機火嘴對稱運行,盡量不用爐膛邊(biān)角的火嘴。
4)保持合適的煤粉細度和均勻度
根據運行經驗,現煤粉細度一般保持在R90=6-7%。
5)加強運行監視
運行中,可根(gēn)據儀表指示和實際觀察來判斷是否結焦。鍋爐結焦後,煤粉消耗量增加,爐膛出口煙溫升高,過熱汽溫升高且減溫水量增大,鍋爐排煙溫度升(shēng)高。爐膛出口結焦時,爐(lú)膛的負壓值還會減小,嚴重時甚(shèn)至有正壓出現。此時應及時除焦,防止結(jié)焦的加劇。另(lìng)外運行中要保證能(néng)及時吹灰(huī)。
6)利用降(jiàng)負荷的方法
保持*低負荷20~30分鍾,可使爐膛溫度降低,焦塊受冷卻而自行掉下來。但此法對鍋爐運行狀(zhuàng)態(tài)影響較大,盡量不采(cǎi)用。
直流高壓(yā)發生(shēng)器
5、結論(lùn)
通(tōng)過以上分析,要從根本上解決鍋爐結(jié)焦、積渣問題,關鍵是適(shì)應負荷率和(hé)煤種變化,對爐內燃燒進行合理(lǐ)調節,嚴格控製燃煤煤種偏離設(shè)計煤種過多。我們在進行燃(rán)燒(shāo)調整的同時,改善爐膛吹灰、跟蹤爐內結焦、積渣情況,讓結焦消失在萌芽狀態。我廠通過上述措施的執(zhí)行,經過一段時間的運行觀察,結(jié)焦嚴重的問題基本得到了解決,9月份(fèn)全月垮焦隻有三次,均未投油(yóu)助燃,撈渣機未被卡死過,排(pái)煙溫度從原來的170℃以(yǐ)上(shàng),降到160℃以下,從目前來看,效果是很明顯的(de)。直流高壓發生器
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